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厚积薄发:一线创新助力企业提优增效

发布时间: 2021-03-15 作者: OSR Technology

  创新是企业发展的灵魂,上到技术研发部门,下至一线生产工人,欧思瑞通过建立一系列考评措施激励全员积极创新,从而在生产技术、制造工艺等领域显著提升产品质量,提高生产效率。创新不仅为企业带来了活力,也培养每个欧思瑞人去学习怎么做好工作、去思考如何把工作做得更好。

  灭菌柜门密封是否完整?密封完整性是否可靠?这是直接影响到灭菌效果的。如果门密封不完整,BD测试、保压测试等关键性能测试都过不了。原来的门框法兰是分段加工好密封槽,再分段焊接而成,焊缝也没有经过无损检测,公司通过数千台灭菌柜的跟踪服务,陆续发现几台水浴灭菌柜在经过使用三年左右后,门框法兰焊接处有漏气现象发生,经技术分析,发生此印象的原因是水浴灭菌柜灭菌后需进行纯化水喷淋,温度骤然降低,材料收缩剧烈,此时焊缝处理的质量好坏就至关重要。公司决定改进门框法兰的制造工艺,门框法兰焊接处需对焊缝百分之百进行无损检测,焊接成型后再通过大型数控车床将密封槽一次性加工成型,进而确保焊接质量,密封槽加工精度。并将此制造工艺应用于所有型号的灭菌柜上,消除千分之二的质量隐患,欧思瑞进行百分之百的努力。

  标准提高了,需要改变焊接工艺才能达到新的标准。技术部提出的新焊接工艺作业时间长,一开始比老工艺费时多5倍,而且无损检测合格率不到50%。原来一片门框法兰半个工时就加工完,现在平均需要3天才能完工。整个生产流程在这里卡壳了,造成生产计划不可控,严重影响产品交期。

  李绍平、杨明祥两位铆焊工段的班组长,主动请缨对焊接工艺进行创新,创新的目的是在确保焊接质量的情况下,提高生产效率。如何更稳定的确保打底焊的熔深,不产生缺陷?焊缝清理要达到什么样的标准才能保证后续焊接的质量?如何更快将焊缝清理好?焊缝清理后用什么方法可以更快更好的完成后续焊接?一个一个问题的提出,不断的讨论、试验、总结,形成了一套行之有效的标准作业程序。将每片门框法兰的焊接时间缩短至0.7个工时,无损检测一次合格率提高到95%以上。

  一线工人在工艺上的创新节省了产品的时间成本和物料成本,是企业发展提优增效的源动力。欧思瑞将持续改善生产工艺、营造创新氛围、推动员工进步,形成全员创新的开拓精神和同舟共济的团队精神,“志存高远、创新未来”,与公司同发展、共飞跃。


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